其中在对主要框架部件皮带轮的铸造过程中,在刚开始的试制阶段中,对其采用的是常规的造型工艺方案,浇注系统由顶注式进行顺序浇注,但在实际操作中过程却发现,由于此铸件的高度差过大,且长度较长,造成了浇注时铁液对型腔的冲刷比较严重,很容易导致铸件的夹砂缺陷。
于是我们从打破常规的造型工艺入手,对造型工艺进行了技术攻关,在制定新工艺方案时,我们大胆采用在型腔的旁边开设与铸型等高的直浇道将铁液引到下部分型面,由底部注入,这样不仅避免了铁液对于型腔的直接冲刷,杜绝了夹砂、起皮等铸造缺陷的发生,而且由于铁液经直浇道的缓冲,就使得铁液由底部进入型腔时液流平稳上升,从而大大的提高此铸件的表面光洁度。
锥套皮带轮的工艺改造成功使铸件的一次达标率较以前提高了10%以上,在很好的满足了设备高技术要求的同时,我们对该件又进行了结构优化,很好的提高了铸件的外观质量。
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